dc.contributor.author
Houpt, Lars
dc.date.accessioned
2018-06-08T01:42:32Z
dc.date.available
2012-12-20T11:18:50.127Z
dc.identifier.uri
https://refubium.fu-berlin.de/handle/fub188/13761
dc.identifier.uri
http://dx.doi.org/10.17169/refubium-17959
dc.description.abstract
The present study is part of the CLEAN project (CO2 Large-scale EGR in the
Altmark Natural-gas field), the scientific programm accompanying the EGR
('enhanced gas recovery') project accomplished by GDF SUEZ E&P;
Deutschland GmbH (GDF SUEZ) and Vattenfall Europe in the Altmark, Germany. It
examines the CO2-induced changes in the seismic wave field as well as their
measurability. In 2D-wavefield simulations it could be shown that P-wave
velocities of -1.5% and the relative changes in the S-wave velocity and
density are necessary to cause amplitude changes above the threshold of 5%.
This value is typical for time lapse marine seismic and was taken as threshold
for the MSP/VSP-experiments. Data from the test at the KTB and results with
noisy data show that this threshold is realistic. In a second step the pre-
post injection difference sections were imaged to the depth section with
standard Kirchhoff migration and Fresnel-Volume migration. It was tested, if a
localization of the origin of these amplitude changes is possible. These
migrations showed that multiples and primary reflections from interfaces below
the reservoir that travelled through the CO2-saturated reservoir range also
have changed amplitudes. They produce migration artefacts that can not be
distinguished from a layered CO2 distribution. In order to achieve information
to guarantee an optimized setup for the field experiment, different
propagation scenarios and source-receiver offsets were tested and the changes
in the seismic wavefield as well as in the migrated section were analyzed. The
results show that large offsets of up to 5.5km are necessary to image the
whole region of the expected CO2 expansion. Time shifts in the wavefield were
detected with coda wave interferometry. With the chosen approach it is
possible to detect even small mean velocity changes. However, besides the
small expected changes in the velocities the small spatial expansion
(especially in vertical directions) is problematic. Furthermore a small
sampling rate and receivers directly above the target zone are necessary, at
best above and below the zone where the velocity changes occur. This makes the
method interesting for the detection of near-well leakages. The tests show
that even small amounts of CO2 would be detectable. Furthermore, the size of
the CO2-injection induced changes in the physical parameters of the reservoir
rocks were estimated. They suggest that the changes of -1.5% P-wave velocity,
the results from the wavefield simulations, would need large pressure
(∆p≈+10MPa) and/or temperature changes in addition to a complete replacement
of the porefluid. These estimations are based on data of core samples from the
Peckensen reservoir, a neighbouring block of the region under consideration.
These results were compared with the results from reservoir simulations,
another subproject of CLEAN. They suggest that changes of the pore pressure
and the temperature in this dimension are unrealistic. Finally, an optimized
survey plan was carried out for the MSP/VSP experiments in the Altmark.
However, as the prospects for a successful direct monitoring of the CO2 in the
reservoir are low, a surface seismic with a larger spatial coverage and the
focus on the monitoring of possible leakages is advisable.
de
dc.description.abstract
Die vorliegende Arbeit ist Teil des CLEAN Projekts (CO2 Large-scale EGR in the
Altmark Natural-gas field), des wissenschaftlichen Begleitprogramms eines EGR
('enhanced gas recovery') Projekts durchgeführt von GDF SUEZ E&P;
Deutschland GmbH (GDF SUEZ) und Vattenfall Europe in der Altmark. Sie
untersucht die durch die CO2-Injektion induzierten Änderungen im seismischen
Wellenfeld und ihre Messbarkeit. In diesem Rahmen konnte mit Hilfe von 2D-
Wellenfeldsimulationen gezeigt werden, dass Änderungen der
P-Wellengeschwindigkeit von -1,5% und entsprechende Änderungen der
S-Wellengeschwindigkeit und Dichte nötig sind, um Amplitudenänderungen
oberhalb des Schwellenwertes von 5% zu verursachen. Tests mit künstlich
verrauschten Daten zeigen, dass dieser Schwellenwert realistisch ist.
Anschließend wurden die vorher-nachher Differenzsektionen mit Hilfe von
Kirchhoff Migration und Fresnel-Volumen Migration in die Tiefensektion
abgebildet, um zu untersuchen, ob eine Lokalisierung des Ursprungs dieser
Änderungen möglich ist. Die Ergebnisse zeigen, dass Multiple und
Primärreflektionen von Grenzschichten unterhalb des Reservoirbereichs
ebenfalls geänderte Amplituden haben, wenn sie den CO2-gesättigten
Reservoirbereich durchlaufen haben und somit in der Migration zu Artefakten
führen, die von einer geschichteten CO2-Verteilung nicht zu unterscheiden ist.
Um Informationen für einen optimalen Versuchsaufbau zu erhalten, wurden
verschiedene Ausbreitungsszenarien und Quell-Empfänger-Abstände getestet und
die Änderungen im Wellenfeld wie auch die migrierten Sektionen ausgewertet.
Die Resultate zeigen, dass große Abstände von bis zu 5.5km nötig sind um den
Bereich der zu erwartenden CO2-Ausbreitung vollständig abbilden zu können.
Laufzeitänderungen im Wellenfeld wurden mit Coda Wave Interferometry gemessen.
HBei dem gewählten Ansatz stellt neben den zu erwartenden geringen Änderungen
der Geschwindigkeiten auch die geringe Mächtigkeit der CO2-Schicht ein Problem
dar. Desweiteren wären Messgeräte direkt oberhalb, im besten Fall sogar
oberhalb und unterhalb, des Reservoirs nötig. Die Ergebnisse zeigen, dass
schon sehr geringe CO2-Mengen, wie sie bei bohrlochnahen Leckagen auftreten
können messbar sind. Desweiteren wurde abgeschätzt wie große Änderungen in den
physikalischen Parametern des Reservoirgesteins aufgrund der Injektion des CO2
zu erwarten sind. Die Ergebnisse legen nahe, dass die in den vorherigen
Kapiteln ermittelten Werte von -1,5% P-Wellengeschwindigkeit neben der
vollständigen Verdrängung des Reservoirgases durch CO2 zusätzlich hohe Druck-
(∆p≈+10MPa) und/oder Temperaturänderungen benötigt. Ein Vergleich mit den
Resultaten der Reservoirsimulationen zeigt, dass solche Änderungen des
Porendrucks und der Reservoirtemperatur unrealistisch sind. Abschließend wurde
ein optimierter Versuchsaufbau für die MSP/VSP-Messungen in der Altmark
vorgelegt, wobei aufgrund der geringen Erfolgsaussichten einer direkten
Beobachtung des CO2 im Reservoir, eine Oberflächenseismik zu bevorzugen ist,
die auf die Beobachtung von Leckagen ausgerichtet ist.
de
dc.format.extent
II, 109 S.
dc.rights.uri
http://www.fu-berlin.de/sites/refubium/rechtliches/Nutzungsbedingungen
dc.subject
CO2-sequestration
dc.subject
wavefield modelling
dc.subject.ddc
500 Naturwissenschaften und Mathematik::550 Geowissenschaften, Geologie
dc.title
Seismic monitoring in the framework of the pilot project CLEAN
dc.contributor.contact
larshoupt@gmx.de
dc.contributor.firstReferee
Prof. Dr. Serge A. Shapiro
dc.contributor.furtherReferee
Prof. Dr. Stefan Buske
dc.date.accepted
2012-11-02
dc.identifier.urn
urn:nbn:de:kobv:188-fudissthesis000000040432-9
dc.title.translated
Seismisches Monitoring im Rahmen des Pilotprojekts CLEAN
de
refubium.affiliation
Geowissenschaften
de
refubium.mycore.fudocsId
FUDISS_thesis_000000040432
refubium.mycore.derivateId
FUDISS_derivate_000000012720
dcterms.accessRights.dnb
free
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open access